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采用動態(tài)煅燒爐煅燒碳酸鈣的探討

更新時間:2019-04-28  |  點(diǎn)擊率:1143
   采用動態(tài)煅燒爐煅燒碳酸鈣的探討
  論述了動態(tài)煅燒碳酸鈣的煅燒工藝過程及采用動態(tài)煅燒裝置所做的工業(yè)性實(shí)驗(yàn),通過實(shí)驗(yàn)表述了采用動態(tài)煅燒燒制的制品具有產(chǎn)品容度大、消化快、活性高、煅燒溫度穩(wěn)定、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn),是一種先進(jìn)的煅燒工藝。
  一、概述
  采用豎窯煅燒碳酸鈣以制取輕鈣,是目前在輕鈣生產(chǎn)中普遍采用的方法,在這種方法的生產(chǎn)過程中,在窯中煅燒碳酸鈣的粒度同煅燒時間相關(guān),煅燒溫度高低同產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)。實(shí)踐證實(shí)煅燒粒徑越小煅燒溫度越低,煅燒時間越短,煅燒溫度穩(wěn)定,則產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、煅燒后的產(chǎn)品容度大、消化快、活性高。目前對高質(zhì)量輕鈣的要求越來越高,提供一種符合先進(jìn)工藝要求的煅燒窯爐至關(guān)重要,而對提高產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)煅燒是目前用以輕鈣生產(chǎn)中的一種新型先進(jìn)煅燒設(shè)備。
  二、動態(tài)煅燒與豎窯煅燒的工藝性比較
  動態(tài)煅燒的工藝過程首先是將碳酸鈣粉碎至120~325目,在煅燒窯頂部將粉磨后的干粉噴入爐內(nèi),瞬間實(shí)現(xiàn)快速換熱過程,在流動中經(jīng)數(shù)秒鐘后,煅燒過程結(jié)束,煅燒完結(jié)的物料從塔底排出,進(jìn)入乳化工序,煅燒產(chǎn)生的二氧化碳?xì)怏w及燃燒氣體從塔內(nèi)排出,進(jìn)行水洗、脫水工序后,以備碳化應(yīng)用。按上述工藝流程其煅燒爐內(nèi)的溫度、石灰石粒度以及煅燒時間是首先考慮的重要因素。理論上碳酸鈣分解溫度在500℃以上,在800℃以上分解的激烈。在豎窯煅燒中石灰石塊度與煅燒時間取決于石灰的塊度,這是因?yàn)槭业膶?dǎo)熱系數(shù)小于石灰石,所以石灰石塊度的塊度越大,隨著煅燒的進(jìn)行,石灰層的表面厚度逐漸增加,導(dǎo)熱系數(shù)減小,熱量越難進(jìn)入石灰石內(nèi)部,在高溫區(qū)必須停留一段時間,達(dá)不到停留時間則產(chǎn)生夾心和生燒,超過時間易產(chǎn)生過燒,所以塊度與時間、溫度必須嚴(yán)格掌握,才能燒出合格品。石灰石煅燒速度與溫度的關(guān)系更為密切,當(dāng)溫度為900℃時,每小時可燒透石灰石3.3毫米,1000℃時,每小時可燒透14毫米。溫度越高,煅燒速度越快,同時,由于熱量傳入石灰石內(nèi)部愈深,二氧化碳逸出阻力也愈大,進(jìn)行反應(yīng)速度愈慢。動態(tài)煅燒和豎窯的煅燒在石灰石的粒度、煅燒時間及溫度的工藝上有顯著差別。動態(tài)煅時石灰石粉磨到120目~325目,粒徑為70~40μm,在這種粒徑下,同豎窯比燒透速度可提高到300倍以上,粒徑變小,比表面積增大,熱交換面積增加,煅燒時間僅幾秒到十幾秒時間。由此可見,減小石灰石粒度、增加比表面積對縮短煅燒時間、減少二氧化碳逸出阻力是非常有利的。
  石灰石粒度與煅燒時間關(guān)系
  在動態(tài)煅燒中還應(yīng)考慮到的重要因素是煅燒時二氧化碳產(chǎn)量對碳化工藝的影響,做為動態(tài)煅燒燃料為油和煤氣,從經(jīng)濟(jì)考慮采用熱煤氣發(fā)生爐制造煤氣,燃燒煤生產(chǎn)的熱作為煅燒熱源較為方便經(jīng)濟(jì),生產(chǎn)1噸氧化鈣需要煤氣500m3~600m3(折合標(biāo)煤100kg)。燃燒1m3煤氣需要1.1m3~1.2m3標(biāo)準(zhǔn)空氣量,則生產(chǎn)1噸氧化鈣需要標(biāo)準(zhǔn)空氣量1200m3~1300 m3,而生產(chǎn)1噸氧化鈣產(chǎn)生二氧化碳量為386 m3,故生產(chǎn)1噸氧化鈣總抽氣量約1500m3~1600m3。動態(tài)煅燒爐產(chǎn)生的氣體經(jīng)換熱、洗滌后,溫度約50℃,則總排氣量約2000m3,此時二氧化碳濃度約占20~28%,該濃度含量同機(jī)械化豎窯濃度相當(dāng)。
  動態(tài)煅燒是連續(xù)化操作過程,物料為連續(xù)進(jìn)料和連續(xù)排料,在煅燒爐內(nèi)物料的受熱和煅燒時間是均衡和相等的,而且煅燒溫度極易控制,在這樣狀態(tài)下,煅燒的石灰按煅燒工藝要求可達(dá)到晶體小,比表面積大、氣孔率高,體積密度小,反應(yīng)性強(qiáng),石灰乳產(chǎn)率高,即可生產(chǎn)出活性石灰、在石灰消化時波動小、消化速度快產(chǎn)生灰乳物性良好,可生產(chǎn)出精制超細(xì),活性碳酸鈣產(chǎn)品。
  三、動態(tài)煅燒對現(xiàn)有工藝技術(shù)的改進(jìn)與提高
  動態(tài)煅燒技術(shù)在碳酸鈣煅燒領(lǐng)域的應(yīng)用,可以提高和穩(wěn)定石灰石煅燒質(zhì)量和石灰乳乳化質(zhì)量,可以實(shí)現(xiàn)連續(xù)化工業(yè)生產(chǎn),同時對現(xiàn)有的煅燒工藝可進(jìn)行調(diào)整和提高。
  從生產(chǎn)工藝上,動態(tài)煅燒爐煅燒石灰石產(chǎn)生的二氧化碳?xì)怏w與夾帶的粉塵經(jīng)分離器分離后進(jìn)入水洗塔水洗,然后進(jìn)入氣水分離器,經(jīng)壓縮機(jī)械鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)入碳化工序,從煅燒爐連續(xù)排出的石灰粉料可直接進(jìn)入乳化機(jī),由水洗塔排放的水洗熱水進(jìn)入乳化機(jī),用熱水及加熱后的石灰粉料進(jìn)行乳化操作,使乳化速度明顯提高,形成穩(wěn)定的操作溫度,使消化連續(xù)進(jìn)行,另外由于煅燒后的氧化鈣粒子很小,石灰乳的體積產(chǎn)率隨粒子的大小而變化,當(dāng)氧化鈣粒子為10毫米時,單位氧化鈣膏體的體積為147厘米3,而當(dāng)氧化鈣粒子為0.02毫米時,膏體體積可達(dá)200厘米3以上,這是因?yàn)榉磻?yīng)過程中粒度小的氧化鈣較粒度大者總表面積增加之故。
  由前所述,動態(tài)煅燒在碳酸鈣生產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用,具有連續(xù)穩(wěn)定的操作工藝,體現(xiàn)出煅燒和乳化工藝的合理搭配性,更重要的是可生產(chǎn)精制碳酸鈣制品,將推動我國碳酸鈣生產(chǎn)工藝進(jìn)步,使碳酸鈣生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)入更高水平。
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